气压机喘振,造成再生斜管下料不畅

气压机喘振,造成再生斜管下料不畅

1.事故经过

2000年2月7日9时,某催化装置气压机突然喘振,出口富气量从13.5km3/h左右直线下降,反应压力超高,两器差压增大,造成再生斜管下料不畅,提升管出口温度从512℃开始缓慢下降,9时27分急剧下降,现场发现大烟囱冒黄烟。

2.事故处理

反应岗位投进料自保切断进料,各岗位按紧急停工处理。

3.原因分析

气压机喘振原因主要为因冬季气温低,气压机入口温度最低至27℃,造成富气中轻组分含量较多;另外提升管注入预提升干气1400m2/h,干气组分较轻,CG以下组分占80%,造成气压机喘振。

(1)气压机调速器有卡涩现象。

(2)反应岗位放火炬不及时,造成反应压力超高,再生斜管流化失常。

(3)提升管出口温度滞后,热电偶位置取点不合适,造成实际反应温度过低,原料无法进行裂解,引起待生催化剂带油,导致大烟囱冒黄烟。

4.经验与教训

(1)事故处理不果断。气压机发生喘振时,气压机岗位未能及时开气压机出口放火炬。

(2)反应压力超高时,反应岗位未能及时开气压机入口放火炬,控制好反应压力。

(3)反应温度取点不合适(于提升管出口粗旋升气孔处),变化速度太慢,处理事故时只注意此点的温度而忽略了对提升管中部温度的观察,造成实际反应温度过低(<460℃)致使切进料不及时,待生催化剂带油。

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